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穿软岩层放高压老空水技术

2019-01-18 21:20
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导读:
穿软岩层放高压老空水技术平顶山四矿欧阳广斌邵建平王辉内容提要老空水是威胁矿井安全生产的重要因素之一,我们采用煤体注浆加固技术、孔口管控水技术及双套管放水


穿软岩层放高压老空水技术
平顶山四矿 欧阳广斌 邵建平 王辉


内容提要 老空水是威胁矿井安全生产的重要因素之一,我们采用煤体注浆加固技术、孔口管控水技术及双套管放水技术,解决了穿软岩层放水所遇到的技术难题,为穿软岩层放老空水摸索出了成功经验。
关键词 高压老空水 软岩层 放水 煤体注浆 孔口管控水
四矿位于平顶山矿区中部,核定年生产能力280万t,主采丁5-6、戊8、戊9-10、己15、己16-17煤层,生产采区有丁九、戊九、己一和己三4个采区。在己三采区,受褶曲影响,工作面回采后,在老空区积聚了大量老空水,工作面在掘进过程中时常受到上个阶段老空水威胁,目前,老空水已成为制约己三采区安全生产的重要因素之一,有效地解除水害的威胁,成为防治水工作急需解决的技术难题。在己16-17—23020工作面风巷集中放高压老空水时,我们采用煤体注浆加固技术、孔口管控水技术及双套管放水技术,既安全,又快速地解除了水害的威胁,为防治水工作摸索出了成功的经验,其技术已在四矿防治水工作中得到广泛应用。
1 概况
1.1 己16-17—23020工作面简介
该工作面位于己三采区西翼上部,设计为综采工作面,其南部己16-17—21220工作面于1995年6月回采结束:北部己16-17—23040工作面于2001年10月回采结束。设计可采走向长1150m,倾斜长190m,采深平均830m,煤层倾角9~12°,煤厚平均3.8m,煤层直接顶为碳质泥岩及砂质泥岩,老顶为20m厚的大占砂岩含水层;直接底为泥岩及砂质泥岩。风巷外段设计以30°夹角接近己16-17—21220工作面机巷,风巷里段与己16-17—21220工作面机巷中心对中心相距7 m,沿小煤柱掘进。
1.2 工作面充水因素分析
该工作面相邻上下阶段都已回采,风、机两巷在掘进过程中已不受老顶砂岩水威胁。但是,风巷在接近己16-17—21220工作面时,受到该工作面大量老空水的威胁,一旦发生突水事故,不但风巷被淹,而且己三采区下部的采掘工作面都要被淹没,影响矿井的正常安全生产。
己16-17—21220工作面在回采期间最大涌水量60m3/h,正常涌水量25m3/h,回采结束后,自机巷口一直有5m3/h的水向外流,积水处标高-357.6 m,积水水压0.28MPa,积水面积约10万m2,积水量约15万m3。
2 放水技术难点分析
(1)己16-17煤层属于“三软”煤层,煤体坚固性系数为0.5~1,在长期老空水的渗透、浸泡下,强度低,抗渗漏性能差,因此,需选择合理的防隔水煤柱,确保探放水安全。
(2)由于地压较大,地应力比较集中,钻进过程中易发生夹钻、卡钻,造成废孔,因此需选用功率较大的钻机。
(3)探放水孔在水流冲刷浸泡下,易塌孔,堵孔严重,疏通较困难、工作量大、安全性差。
(4)在探高压老空水过程中,钻孔流量不易控制,易失控,发生淹巷、淹面事故。
(5)通常下套管方法,不能保证安全。在高压水作用下,易导致套管失控。
3 探放水方案
通过对以上充水因素及己16-17煤层探放水难点的分析,经有关人员认真研究决定,在己16-17—23020工作面风巷实施集中探放老空水,制定的探放水方案设计如下。
3.1 钻机选型
本次探放水选用先进的MK—4型液压全自动钻机。
3.2 隔水煤柱选择
根据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水工作条例》及有关探放水的规定,同时依据四矿探放水经验,留设20m隔水煤柱。
3.3 钻窝及泵窝的布置
在己16-17—23020工作面风巷迎头掘至距己16-17—21220工作面机巷下帮24 m时停掘,靠此风巷上帮,垂直己16-17—21220工作面机巷布置一钻窝,长4 m,宽4 m,高2.2 m,全锚网加锚索支护,并套上金属梯形棚子。
在风巷的下帮布置2 个泵窝,要求长3m,宽3 m,高2 m,泵窝底部低于巷道底板2.0 m,实施全锚网支护。
3.4 钻孔布置
在钻窝迎头共设计放水孔3个,见图1,其中1号孔居中并垂直于己16-17—21220工作面机巷,2号、3号孔扇形分列在两边,均与1号孔呈25°夹角,钻孔开孔高度1m,终孔位置为己16-17—21220工作面机巷顶板以下0.4m处,3孔倾角以实测标高计算后确定。
如果前两个放水孔已达到放水目的,第3个孔不再施工。
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3.5 钻孔结构
三个钻孔结构相同见图2,设计钻窝前煤柱20m,下Φ110 mm的套管10m,前方钻孔Φ56mm。套管外端接4吋阀门,再接孔口密封装置(防喷装置)以保证有控制放水。
放水钻孔堵孔严重,达不到放水效果时,需要在原套管内下第二层Φ73mm套管,套管长22 m,一直下至采空区内,如图3所示。
3.6 放水
正常2个放水孔,最大放水量可达100m3/h左右,放水时间需2个月。
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4 探水施工
4.1 煤体注浆加固
(1)开孔。开孔前要重新标定钻机定轴方位和倾角,然后用Φ42mm钻杆,接Φ130mm钻头开孔。钻进至10.3m时停钻,准备下套管。
(2)注浆固套管。将Φ110mm长10m套管前方接Φ110mm锯齿钻头,边回转边下入孔内,在下入最后3m套管时要缠上海带,在制浆容器内制好水泥浆,要求水泥浆的水灰比为1:1.2,容重1.6t/m3,然后用注浆泵将水泥浆压入套管内,当水泥浆由套管外环间隙返浆到孔口时,停止注浆,用碎布,捣实。停1h后再补注1次。
(3)测压。固管水泥养护24h后,用Φ89mm钻头将套管内水泥柱扫清,套管外口接测压装置测水压,直到套管内水压达到0.5MPa时停止测压。
如测压时压力值未到0.5MPa而套管外即漏水,需采取注浆加固补救措施。
4.2 孔口管控水
套管经测压没问题后开始探水。套管外端依次用法兰盘连接4吋球形高压闸阀、孔口密封装置(防喷装置),然后将Φ42㎜钻杆接Φ56㎜钻头下入孔内,将剩余孔段打透。探出水后,如水压水量不大,继续向前钻进3~5m后停钻,拧紧孔口密封装置的压盖,关闭排碴管,慢慢退出钻具。待钻头从球形高压闸阀内退出以后,关闭闸阀,稳定10min后记下水压值,水压为0.3MPa,然后去掉孔口密封装置,打开4吋球形高压闸阀放水。
4.3 双套管放水
在放水过程中,由于煤体较软,堵孔、塌孔较为严重,而疏通孔既困难、麻烦,又较危险。为解决放水过程中的堵孔、塌孔难题,我们采用双套管放水技术,即在原套管控水的基础上,再下一层套管。[page]
将Φ73mm的厚壁套管前端接Φ75mm的合金锯齿钻头,用MK—4型钻机带动套管直接钻进,将套管一直下到采空区内2m,将套管固定,并与Φ110mm套管连为一体,在Φ73mm套管外端接3吋高压球形闸阀(抗压能力不低于0.5MPa),再用Φ42mm钻杆接Φ56mm钻头,将Φ73mm套管内的煤碴扫净,然后进行放水。
5 效果
由于采取措施得当,技术可靠,既保证了放水施工安全,又加快了放水速度,原计划两孔出水量为100m3/h,现在两孔出水量可达150 m3/h,提前20d完成放水计划,取得了可观的经济及社会效益。
6 结论
(1)采用注浆加固技术,能够有效起到防渗漏作用,该技术不仅可应用于软岩放水工程,还可应用于注浆加固巷道顶底板、注浆堵水等等。
(2)采用孔口管控水装置,能够保证探放水安全,有效控制出水量,避免因水压、流量过大,造成突水事故,以致淹巷、淹面。
(3)采用双套管放水技术,能够加快放水速度,减少疏通孔次数,提高放水效率。但是,该技术应用时,应从地应力、煤体与套管间摩擦系数、水压等方面,对内套管的稳定性做一评价,我矿一般应用于水压不大于0.35MPa的情况下。当然,我们还可根据管路的排水能力适当扩大内外套管的直径,或下更多层套管,以达到有效、快速放水的目的。



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